做為一名企業(yè)職工,一名鉗工高級技師,經(jīng)過三年的在校(五蓮勞動技校)專業(yè)理論培訓,二十多年的企業(yè)領(lǐng)導培養(yǎng),專業(yè)技術(shù)磨煉和現(xiàn)場聯(lián)系實踐工作技能,并在從事的專業(yè)技術(shù)工作過程中,認真學習專業(yè)技術(shù)理論知識,立足崗位,勤學苦練,愛崗敬業(yè),勇于創(chuàng)新,努力提高自己的專業(yè)技術(shù)理論水平和實踐技能,在學習中充實自己,在創(chuàng)新中超越自我。
參加工作二十幾年來,一直堅持在一線生產(chǎn)戰(zhàn)斗線上,針對礦山設(shè)備戰(zhàn)線長、礦山機械設(shè)備體積大、機體笨重、點檢工作繁瑣、維修工作滯后等實際情況,主動開動腦筋,大膽設(shè)想,充分發(fā)揮自己專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢,挖掘技術(shù)潛能。就礦山設(shè)備的機械裝配、機械制做、機械設(shè)備故障排除,成功運用“模糊邏輯維修分析法”找出設(shè)備的安裝基點控制規(guī)律,設(shè)備故障分析定位,在具體的設(shè)備安裝過程和設(shè)備維修過程中,提高安裝和維修速度,保證安裝質(zhì)量和設(shè)備維護保養(yǎng)周期,節(jié)約安裝和維修時間,節(jié)省設(shè)備安裝和維修費用,為企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展發(fā)揮了擁有的技術(shù)潛能。
勞動和學習中完善自己
企業(yè)生產(chǎn)的正常運營離不開生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和設(shè)備運轉(zhuǎn)完好率,在企業(yè)各項設(shè)備的安裝調(diào)試運轉(zhuǎn)、點檢維修和生產(chǎn)技術(shù)改造過程中積極發(fā)揮自己專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和實際工作技術(shù)特長,認真核對設(shè)備技術(shù)材料,考慮企業(yè)實際環(huán)境,分析設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中的各項技術(shù)參數(shù),充分考慮礦山機械載荷量大,磨損周期短等諸多不利設(shè)備運轉(zhuǎn)因素,成功解決X7K-1.1系列浮選機浮選柱在運轉(zhuǎn)過程中負載大、磨損周期短、機械擺動幅度偏高、兩端推力軸承使用周期短,結(jié)合設(shè)備內(nèi)部構(gòu)造,計算負載力的大小,反復試驗突破傳統(tǒng)理論束縛,大膽運用推壓技術(shù)法自行制做壓力墊,牢固固定兩端定位軸承,根據(jù)承載力的大小自行制做壓力軸承兩端可控螺母,解決了軸承之間的自行壓力,減少了軸承承載磨損力,使軸承的使用周期提高一倍多,減少了設(shè)備的整機停機時間,設(shè)備檢修維護時間,年節(jié)約設(shè)備檢修費用23余元,設(shè)備維護時間300工時,間接經(jīng)濟效益50萬元。
工作中磨練自己
實際工作中,在集團公司的領(lǐng)導和培養(yǎng)下,完成了企業(yè)各項設(shè)備安裝、設(shè)備技術(shù)改造等項目,2004年第二選礦車間整體流水線設(shè)備安裝調(diào)試,并利用《正交試驗在硫精礦選礦中的應(yīng)用》操作法,改變傳統(tǒng)浮選工藝中手輪提升闡板操作,手輪操作,掌控液面不均勻,調(diào)整周期過大,造成產(chǎn)品工藝回收率降低,制約了生產(chǎn)效益的提高,幾經(jīng)論證改用電動操控浮選工藝液面,調(diào)整周期小,產(chǎn)品回收率高,提高了工藝指標,降低了能源浪費,提高了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟效益。
硫精礦再磨再選設(shè)備工藝操作落后,操作工人勞動強度大,安全隱患大,經(jīng)過技術(shù)論證,將原傳流式上料改造成可調(diào)式滾筒喂料,減緩操作工人勞動強度,消除安全生產(chǎn)隱患,提高了企業(yè)生產(chǎn)效益,降低企業(yè)人力資源成本。
2012年集團公司磨浮車間破碎設(shè)備安裝過程中成功技術(shù)改造GP11-800可調(diào)式皮帶輸送機,在不影響正常生產(chǎn)的情況下就可完成在用設(shè)備的點檢維修,降低維修成本,減少維修時間,保證整體設(shè)備的全線暢通,并獲得集團公司技術(shù)革新成果一等獎。
選礦車間設(shè)備改造過程中,一次試車成功完成C80顎式破碎機的安裝調(diào)試并投入正式運營至今,設(shè)備運轉(zhuǎn)完好,提高了破碎細度和生產(chǎn)效率,并與2014年第一選礦車間球磨減速機安裝調(diào)試中利用三方位定位法,精準定位,確保安裝質(zhì)量,成功完成安裝、調(diào)試、運營等系列工作,得到車間領(lǐng)導的贊譽和公司領(lǐng)導的充分肯定。
在日常設(shè)備點檢維修過程中,充分發(fā)揮自己技術(shù)優(yōu)勢,大膽改革勇于創(chuàng)新,不斷提出合理化建議,技術(shù)完成TT-4B2Z特種陶瓷過濾機汽動改進技術(shù)獲得成功,此項設(shè)備改進技術(shù)得到同行業(yè)內(nèi)的推廣和實際應(yīng)用,并申報中國黃金協(xié)會科學技術(shù)成果獎,榮獲科學技術(shù)成果二等獎。
經(jīng)過多年的一線工作經(jīng)驗,利用“模糊邏輯維修分析法”總結(jié)出設(shè)備安裝的控制規(guī)律和方式,解決了實際安裝過程中的疑難問題,提高了安裝速度,保證了安裝質(zhì)量。2013年公司拓展企業(yè)開發(fā)魯?shù)氐V業(yè)有限公司,企業(yè)大型設(shè)備安裝過程中,克服直徑3.2×5.4m溢流式球磨機體積大,安裝環(huán)境復雜、場地狹窄等不利因素,發(fā)揮專業(yè)技術(shù)理論水平,運用專業(yè)安裝技巧,調(diào)控設(shè)備安裝基準,精確就位尺寸,確保球磨機吊裝就位一次成功,并達到技術(shù)安裝要求,得到業(yè)內(nèi)同行的高度贊譽。
學習中提高自己
做為新時期的企業(yè)普通員工,認識到知識在日常工作的重要性,不斷充實自己的專業(yè)文化水平,自學完成高級技師課程,并通過高級技師考試和評審成為一名高級鉗工技師,并于2009年7月進煙臺黃金技校進修專業(yè)知識;2012年10參加山東省設(shè)備管理協(xié)會進修學習,并獲得《職業(yè)經(jīng)理人資格證書》,多次被公司評為“先進生產(chǎn)工作者”、“生產(chǎn)勞動模范”等榮譽稱號。
虛心好學,成績不自滿,不放過每一次給自己充電的機會,本著“學習中充實自己,工作中磨練自己,竟技中提高自己”的信念,多次代表單位參加各種規(guī)模的技術(shù)考核和技術(shù)技能比賽,并取得了很好的考核成績和競賽榮譽;2010年度日照市“五征杯”青工技能大賽中,榮獲“技能比賽”優(yōu)秀獎;2012年中金杯首屆全國黃金行業(yè)技能大賽決賽“入圍獎”,并公司通報表揚;2014年9月榮獲《我為藍色經(jīng)濟發(fā)展獻一策》“金點子”獎;同年榮獲日照市職工優(yōu)秀經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新成果獎和中國黃金協(xié)會科學技術(shù)成果二等獎。
責任編輯:余梁